全國首臺套豎爐球團固固換熱裝置落戶吉林恒聯(lián)
發(fā)布時間:2022-05-12 09:07:19來源:乾潤鋼球
2022年5月11日,全國首臺套豎爐球團固固換熱余熱發(fā)電項目在吉林恒聯(lián)熱試成功,標(biāo)志著行業(yè)內(nèi)一種全新的高溫球團余熱回收技術(shù)成功誕生填補了目前國內(nèi)豎爐球團高效余熱回收技術(shù)領(lǐng)域的空白。
豎爐球團固固換熱余熱回收裝置技術(shù)在國內(nèi)尚無先例,吉林恒聯(lián)與建龍川鍋聯(lián)手將該技術(shù)成功工程化應(yīng)用,標(biāo)志著建龍集團的高溫固體顆粒固態(tài)換熱技術(shù)及裝置水平在該領(lǐng)域躍居行業(yè)前列,對于進軍鋼鐵行業(yè)高溫固體顆粒物料的余熱回收利用市場,具有重要的示范與引領(lǐng)效應(yīng)。
眾所周知,傳統(tǒng)的球團冷卻設(shè)備為帶冷機和環(huán)冷機,均采用鼓風(fēng)冷卻方式。這種冷卻方式電耗高、設(shè)備漏風(fēng)率高、余熱回收效率低。而近年來新興的豎冷窯冷卻設(shè)備,同樣因受能耗高、冷卻不均等因素的制約未得到推廣,吉林恒聯(lián)也一直受此制約。為此,吉林恒聯(lián)以技術(shù)革新為目標(biāo)開始對各項換熱技術(shù)進行機理研究,尋求突破。
2020年,建龍川鍋高溫蘭炭顆粒固態(tài)換熱技術(shù)研發(fā)成功并成功工程化的經(jīng)驗,為吉林恒聯(lián)帶來了新的攻關(guān)方向。于是,雙方迅速就球團礦余熱高效回收技術(shù)與裝備研發(fā)開展工作。2021年7月,在冷態(tài)試驗及熱態(tài)中試裝置試驗取得成功后,雙方正式啟動了由四川川鍋EPC承建的豎爐高溫球團固固換熱余熱回收發(fā)電工程項目。
針對球團固固換熱新技術(shù)的特點,兩家企業(yè)與國家頂尖學(xué)府清華大學(xué)研究團隊進行了多次技術(shù)交流、大膽創(chuàng)新,先后攻克了高溫球團物料與鍋爐換熱管的固態(tài)換熱機理的工程應(yīng)用、高溫球團對換熱管束的磨損、高溫球團的均勻下料控制、高溫球團的篩分破碎、保溫轉(zhuǎn)運、固態(tài)換熱鍋爐受熱面管束啟動保護,以及固固換熱工藝對球團理化性能影響的研究等一系列技術(shù)難題,目前已成功申報國家發(fā)明及實用新型專利15項。
在豎爐球團余熱利用工程領(lǐng)域中應(yīng)用固態(tài)換熱余熱回收技術(shù),可實現(xiàn)豎爐高溫球團物料的余熱回收利用噸礦發(fā)電量20~33kwh/t;扣除自發(fā)電量及帶冷機少用電量,可綜合降低球團生產(chǎn)的工序能耗2.72~5.14kgce/t。
吉林恒聯(lián)豎爐球團固固換熱余熱回收裝置成功投用后,每小時可產(chǎn)蒸汽9.8噸,年產(chǎn)蒸汽7.84萬噸,年發(fā)電量1568萬kwh,年經(jīng)濟效益可達903.73萬元;由于自發(fā)電量的增加、自耗電量的減少,吉林恒聯(lián)豎爐球團工序能耗大幅下降,達到了行業(yè)標(biāo)桿值(18kgce/t)以內(nèi),每年可減少碳排放1.28萬噸;同時,因豎爐球團取消帶冷工序,采用固態(tài)緩冷工藝后,高溫球團物料冷卻效果得到改善,可促進球團質(zhì)量進一步提升。
球團固固換熱新技術(shù)在吉林恒聯(lián)的成功應(yīng)用,不僅為多樣化余熱利用開辟了新路,也填補了國內(nèi)豎爐球團行業(yè)高溫成品冷卻和高效余熱回收利用技術(shù)領(lǐng)域的空白,標(biāo)志著鋼鐵行業(yè)豎爐球團生產(chǎn)進入了清潔、低碳、低能耗的生產(chǎn)時代!