乾潤談啟動D-10D型雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)時對鍋爐造成的沖擊
發(fā)布時間:2022-03-16 17:07:15來源:乾潤鋼球
鋼球磨煤機(jī)采用中間倉儲式制粉系統(tǒng),主要是由于它的空載功率占總消耗功率的比例很大,滿載和空載時的功率相差無幾。而采用直吹式制粉系統(tǒng),鍋爐負(fù)荷的變化與磨煤機(jī)的出力完全一致,即鍋爐要升負(fù)荷運(yùn)行時,先提高磨煤機(jī)出力;反之,鍋爐要降負(fù)荷運(yùn)行時,磨煤機(jī)也降負(fù)荷運(yùn)行,降低磨煤機(jī)出力。由于鋼球磨煤機(jī)適應(yīng)鍋爐負(fù)荷變化的能力差,導(dǎo)致系統(tǒng)不經(jīng)濟(jì),但使用中間倉儲式制粉系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,投資和運(yùn)行費(fèi)用較高,且環(huán)境污染嚴(yán)重。而鋼球磨煤機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,筒體轉(zhuǎn)速低,即使運(yùn)行中一些木塊、小鐵塊等雜物隨煤落入磨煤機(jī)內(nèi), 對“三塊”不敏感,也不會造成危害。且其對煤種的揮發(fā)份、水份、灰份、磨損性及可磨性幾乎沒有任何限制,運(yùn)行可靠性高,特別是近年來引進(jìn)的D-10D型雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī),由于其運(yùn)行可靠穩(wěn)定,煤粉細(xì)度較高,運(yùn)行中產(chǎn)生的噪聲小,維護(hù)簡單方便,在國內(nèi)得到廣泛應(yīng)用,我公司經(jīng)過對制紛系統(tǒng)改造,使用D-10D型雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī),制紛系統(tǒng)運(yùn)行情況有了極大改善,由于煤粉細(xì)度的大幅提高,鍋爐受熱面的結(jié)焦、一次粉管道的磨損、制紛系統(tǒng)漏粉漏風(fēng)、磨煤機(jī)故障減出力等對鍋爐的影響大幅度減低,有力的促進(jìn)了我公司的安全穩(wěn)定運(yùn)行水平。經(jīng)過幾年來的運(yùn)行發(fā)現(xiàn),D-10D型雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)對安全穩(wěn)定運(yùn)行確實(shí)有極大的好處,但啟動時如果操作不當(dāng),對鍋爐運(yùn)行工況也會造成相當(dāng)大的沖擊,啟停過程所導(dǎo)致的主汽壓力、主汽溫度大幅度變化,甚至造成受熱面管壁超溫,主蒸汽溫度難以控制的情況。因此啟停時對鍋爐造成的沖擊也是不容忽視的。
一、磨煤機(jī)啟動時對鍋爐造成沖擊的原因 D-10D型雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)直吹式制粉系統(tǒng),在啟動時,對鍋爐造成的沖擊,導(dǎo)致主汽壓力、主汽溫度大幅度上升,甚至造成受熱面超溫,主蒸汽溫度難以控制的情況。我公司#3、4號機(jī)組試運(yùn)期間,投入制粉系統(tǒng)時,出現(xiàn)受熱面超溫。特別是在啟動初期,負(fù)荷在30~80MW之間,蒸汽流量小,受燃燒影響大。通過研究分析得知,發(fā)生這種情況并非偶然,而是由該系統(tǒng)的特性所決定的。即在磨煤機(jī)啟動時大量的燃料(煤粉)瞬間被噴入爐膛,燃燒迅速加強(qiáng)所引起的。由于D-10D型雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)筒體里有較多的煤粉,被擠壓、沉積在鋼球?qū)又校?隨著磨煤機(jī)筒體轉(zhuǎn)動,這些沉積在鋼球?qū)又械拿悍?,容易被通入筒體中的一次風(fēng)攜帶進(jìn)入爐膛著火燃燒(特別是前次停運(yùn)未吹空磨煤機(jī)內(nèi)存粉或事故緊急停運(yùn)的磨煤機(jī)存粉量大,隨一次風(fēng)攜帶進(jìn)入爐膛著火燃燒的煤粉更多),此時,爐膛內(nèi)的燃料量瞬間突然大幅度增加,燃燒產(chǎn)物急劇增多,對流受熱面中煙氣流速增加,使煙氣側(cè)放熱系數(shù)增大,傳熱系數(shù)K增大。同時,由于爐膛出口煙氣溫度增高,進(jìn)入對流過熱器的煙溫增大, 對于一般的自然循環(huán)爐,過熱器、再熱器吸熱量中對流吸熱是主要的,因此,過熱汽溫、再熱汽溫變化具有對流特性,蒸汽溫度是隨著鍋爐負(fù)荷的增加而升高的,隨著爐膛內(nèi)燃料量的增加,沖刷受熱面的煙氣量增多(即煙氣流速增加),總的傳熱溫差δT增加。而使得過熱器、再熱器吸熱量增多,汽壓、汽溫上升, 受熱面管壁溫度在短時間上升,甚至超溫。
二、沖擊對鍋爐運(yùn)行的影響 由于D-10D型雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)啟動瞬間,進(jìn)入爐膛的燃料量不好估計(jì),且由于一次風(fēng)調(diào)整總風(fēng)門、冷熱風(fēng)分門存在不同程度漏風(fēng),在啟動后建立磨煤機(jī)料位初期,初始一次風(fēng)量不好控制,負(fù)荷尚未做相應(yīng)調(diào)整,即蒸汽流量沒有太大變化(受熱面內(nèi)冷卻介質(zhì)流量、蒸汽流速未隨著燃料量的變化做相應(yīng)的變化),而受熱面管管壁溫度在很短時間內(nèi)便會由于燃料燃燒加強(qiáng)而迅速升高,蒸汽溫度在10s左右就可反映出來。特別是啟動投入上層燃燒器,這種變化更加明顯,蒸汽溫度的變化快,過熱器、再熱器管壁溫度上升十分明顯,過快的汽溫變化速度會引起某些高溫蒸汽工作部件,如高溫過熱器、高溫再熱器、蒸汽管道管壁和其它聯(lián)結(jié)部件出現(xiàn)過大的熱應(yīng)力。這些熱應(yīng)力的出現(xiàn),將加速受熱面金屬材料的疲勞,對于一些長期處于較高溫度水平的受熱面管(諸如大屏過熱器外三圈、高溫過熱器、高溫再熱器外圈),由于受煙氣沖刷磨損減薄,在高溫?zé)釕?yīng)力的作用下,可能會出現(xiàn)宏觀裂紋,造成長期超溫爆管,嚴(yán)重時出現(xiàn)短期過熱爆管泄漏,造成被迫停爐停機(jī),影響機(jī)組長期安全穩(wěn)定運(yùn)行。因此,對機(jī)組危害十分嚴(yán)重,運(yùn)行中應(yīng)采取切實(shí)可行的措施,加以預(yù)防控制,力求避免出現(xiàn)過大的熱應(yīng)力。
三、磨煤機(jī)啟動時保證機(jī)組穩(wěn)定的措施 D-10D型雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)直吹式制粉系統(tǒng)啟動時必須加以控制,才可以保證機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行。通過運(yùn)行過程中的觀察、摸索,從以下方面入手,就可以有效加以控制,避免造成過大的沖擊。1)由于煤粉是由一次風(fēng)攜帶進(jìn)入爐膛,在制粉系統(tǒng)啟動時,主要應(yīng)控制進(jìn)入磨煤機(jī)筒體的通風(fēng)量。為防止煤粉在煤粉管內(nèi)沉積,啟動時,啟動前要求預(yù)先開啟輔助風(fēng)管道保持一定的輔助風(fēng)壓力,對一次風(fēng)煤粉管道進(jìn)行吹掃(在磨煤機(jī)負(fù)荷低時,可以提高一次風(fēng)速,增加一次風(fēng)的剛度,保證煤粉射流的穩(wěn)定),通風(fēng)量為額定通風(fēng)量的40%~70%,將磨煤機(jī)入口風(fēng)的旁路至直接進(jìn)入磨煤機(jī)出口粉管。由于筒體通風(fēng)量的減少,大大減少了啟動磨煤機(jī)時攜入爐膛的煤粉量,同時又保證了煤粉管內(nèi)風(fēng)粉混合物有一定的速度,保證煤粉不會在煤粉管內(nèi)沉積,造成堵管事故。2.)制粉系統(tǒng)尤其一次風(fēng)壓、磨煤機(jī)通風(fēng)量操作時應(yīng)謹(jǐn)慎緩慢,防止大幅度操作,造成鍋爐燃燒不穩(wěn),致使鍋爐滅火。在制粉系統(tǒng)啟動時,應(yīng)控制一次風(fēng)母管壓力合適(9.5-10.5KPa為宜),防止一次風(fēng)母管壓力大幅度變化,造成燃燒工況發(fā)生較大擾動,在調(diào)整入口冷、熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板,加大通風(fēng)量時,應(yīng)考慮一次風(fēng)母管壓力變化對系統(tǒng)運(yùn)行的影響,在保證一次風(fēng)管靜壓的前期下,適當(dāng)減小輔助風(fēng)母管壓力,保持燃燒過程持續(xù)平穩(wěn)過渡。3.)啟動過程中根據(jù)噴燃器運(yùn)行方式,及時調(diào)配二次風(fēng),控制火焰中心位置適宜,然后逐漸增大通風(fēng)量,同時逐漸減小輔助風(fēng)開度,盡量使噴燃器的負(fù)荷均勻(各角層來粉均勻),調(diào)整磨煤機(jī)出口溫度及分配器后溫度,這樣,使磨制的原煤得到足夠的干燥,將磨制出的合格煤粉預(yù)熱到規(guī)定的溫度送入爐膛著火燃燒。接著,可根據(jù)加負(fù)荷的一般操作原理,通過調(diào)節(jié)磨煤機(jī)入口冷、熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板,加大磨煤機(jī)通風(fēng)量,再加大給煤量(在磨煤機(jī)啟動料位建立正常后,一般投入料位自動,磨煤機(jī)內(nèi)料位相對保持穩(wěn)定),直至達(dá)到磨煤機(jī)額定出力。另外,事故停運(yùn)的磨煤機(jī)投入運(yùn)行,除做好防止制粉系統(tǒng)煤粉自燃爆炸的相關(guān)措施外,投運(yùn)中,控制好磨煤機(jī)的通風(fēng)量,確保燃料量緩慢穩(wěn)定增長,就顯得格外重要和關(guān)鍵,只要加以認(rèn)真的預(yù)控,做好啟動準(zhǔn)備工作及啟動過程中各個環(huán)節(jié)的控制,就可以有效防止因?yàn)榇罅咳剂希悍郏┧查g進(jìn)入爐膛而引起的燃燒急劇加強(qiáng)對鍋爐造成的沖擊,保持汽壓、汽溫、受熱面溫度平穩(wěn)變化,熱應(yīng)力對受熱面鋼材的蠕變及低周疲勞損壞就可以得到合理、有效控制。
由此可以看出,在D-10D型雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)啟動過程中,關(guān)鍵是控制好磨煤機(jī)的通風(fēng)量,確保燃料量緩慢增長,緩沖制粉系統(tǒng)啟動時對機(jī)組運(yùn)行工況的沖擊。在升負(fù)荷過程中,保證汽溫、汽壓等參數(shù)不產(chǎn)生劇烈的波動,盡可能使機(jī)組運(yùn)行工況平穩(wěn),適應(yīng)各負(fù)荷工況變化的要求。經(jīng)過我公司3號、4號機(jī)組多次試驗(yàn)觀察,改變制紛系統(tǒng)啟、停過程的操作方法,細(xì)化各階段的操作步驟,提前做好預(yù)控措施,消除了原來汽壓大幅度變化,汽溫迅速上升30~50℃、減溫水量迅速加大及負(fù)荷擾動大等對機(jī)組運(yùn)行工況的沖擊及熱應(yīng)力變化過大所造成的不安全現(xiàn)象的出現(xiàn)。主蒸汽溫度在工況變化過程中只緩慢上升5~15℃,受熱面壁溫變化平穩(wěn),運(yùn)行人員可根據(jù)情況及時調(diào)整二次風(fēng)配比或略微開大減溫水,增加負(fù)荷。整個機(jī)組在啟動磨煤機(jī)及調(diào)峰過程中,汽溫、汽壓、負(fù)荷等參數(shù)穩(wěn)定上升,鍋爐燃燒工況相對保持穩(wěn)定,水位波動范圍小,運(yùn)行工況良好。對滿足各負(fù)荷工況變化及按調(diào)度要求及時調(diào)峰帶負(fù)荷的需要,有極大的意義,防止了啟、停磨煤機(jī)及調(diào)峰過程中由于大幅度的調(diào)整操作可能引發(fā)的一些惡性事故的發(fā)生,保證了機(jī)組長周期安全、可靠、穩(wěn)定的運(yùn)行,為企業(yè)的安全生產(chǎn)上水平及快速持續(xù)發(fā)展做出了一定的貢獻(xiàn)。
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